時(shí)間:2019-7-15
摘要: 通過(guò)一次電泳流痕問(wèn)題,從材料磅芬、工藝、工裝及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面綜合研究車(chē)身電泳流痕的解決方案蛮血。
關(guān)鍵詞: 電泳着癞; 流痕; 解決方案
0 引言
電泳流痕又稱(chēng)二次流痕芽刨、二次流掛役霍,指經(jīng)電泳濕膜狀態(tài)下的表面完全正常,但經(jīng)烘干后在車(chē)身的夾縫結(jié)構(gòu)處產(chǎn)生電泳流痕瘩浆。即因車(chē)身包邊或鈑金搭接的部位存在縫隙磷尊,水性電泳漆對(duì)清洗后的鋼板浸潤(rùn)性較強(qiáng),當(dāng)縫隙合適時(shí)胡炼,在液體表面張力的作用下電泳漆進(jìn)入后會(huì)積存在縫隙內(nèi)豹女,即使經(jīng)過(guò)電泳后清洗也很難完全清洗摹削,在烘烤急劇升溫時(shí)液體表面張力受到破壞甚至出現(xiàn)沸騰,縫隙中的槽液流出而產(chǎn)生流痕拷肌,它是影響漆膜質(zhì)量的重要缺陷之一到旦。
本文通過(guò)一則典型的車(chē)身流痕問(wèn)題,對(duì)流痕缺陷問(wèn)題進(jìn)行了分析解決巨缘。
1 背景
2013年8月厢绝,我公司某車(chē)型進(jìn)入PT階段,在該階段車(chē)門(mén)后視鏡安裝部位出現(xiàn)不同程度的電泳流痕問(wèn)題(見(jiàn)圖1)带猴,較輕的形成黃色痕跡無(wú)需打磨,較重的則需要打磨懈万,這給工藝造成了一定的影響拴清。
出現(xiàn)問(wèn)題后在跟蹤現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)實(shí)際的同時(shí),從材料会通、工藝條件口予、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等方面進(jìn)行全面梳理,希望找出問(wèn)題的主要原因涕侈,并加以改善解決沪停。
2 原因分析
2.1 材料影響
車(chē)型所在線體為7月份剛完成清洗投槽工作,現(xiàn)場(chǎng)電泳A漆工藝要求的固體分范圍為21% ~ 25%裳涛,經(jīng)排查盒止,槽液固體分長(zhǎng)期以來(lái)穩(wěn)定在22%,并無(wú)明顯變化 念焙。統(tǒng)計(jì)PT階段所生產(chǎn)的電泳車(chē)身在車(chē)門(mén)后視鏡安裝部位的流痕發(fā)生率為100%扑跌。同時(shí)排查ET階段(PT之前的車(chē)型階段)所生產(chǎn)的50輛車(chē)在該部位的電泳漆膜狀態(tài),均存在流痕問(wèn)題鲤境。ET階段50輛車(chē)是在我公司某成熟線體上生產(chǎn)的创皿,所用電泳B漆工藝要求的固體分范圍為19% ~ 21%,槽液固體分穩(wěn)定在20%丛疲,無(wú)明顯變化爸蝠。
同時(shí)從線體上取A、B漆在實(shí)驗(yàn)室按照二次流掛性的試驗(yàn)方法在固定板材縫隙的條件下(30 μm和60 μm)進(jìn)行對(duì)比砍毡。2種電泳漆的流痕現(xiàn)象一致十旗,并無(wú)明顯差異,且車(chē)身除車(chē)門(mén)后視鏡安裝部位外其他部位漆膜狀態(tài)良好聂袱,因此基本排除電泳漆對(duì)于流痕的影響笑驶。
2.2 工藝條件
我公司目前采用的電泳基本工藝流程為:電泳→UF1(噴淋)→UF2(浸洗)→UF3(噴淋)→純水洗(噴淋)→純水洗(浸洗)→倒水。
2.2.1 電泳后清洗
由于是新投產(chǎn)線體胞饭,電泳超濾膜組狀態(tài)良好嫌变,流量控制穩(wěn)定吨艇。各循環(huán)、噴淋泵運(yùn)行正常腾啥,噴嘴噴淋狀態(tài)良好东涡,噴淋壓力及流量均符合工藝要求。只是在投產(chǎn)初期倘待,由于電泳槽內(nèi)小分子樹(shù)脂含量較高疮跑,導(dǎo)致電泳后UF1、UF2凸舵、UF3槽液固體分含量偏高祖娘,槽液內(nèi)泡沫較多,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間生產(chǎn)后恢復(fù)正常啊奄,但流痕問(wèn)題并未消除渐苏。
2.2.2 電泳烘烤溫度
現(xiàn)場(chǎng)測(cè)定的爐溫曲線顯示,車(chē)身升溫時(shí)間為10 min菇夸,符合電泳車(chē)身的升溫時(shí)間要求琼富。為驗(yàn)證流痕與烘烤升溫時(shí)間的關(guān)系,對(duì)電泳升溫區(qū)溫度設(shè)定值進(jìn)行調(diào)整泻漏,將升溫時(shí)間分別延長(zhǎng)到12 min及15 min 左右翎噩。經(jīng)統(tǒng)計(jì),流痕隨升溫時(shí)間的延長(zhǎng)呈減少趨勢(shì)哆念,但并未完全消除治弯。同時(shí)由于車(chē)身烘烤線體長(zhǎng)度及整體烘烤條件限制,通過(guò)延長(zhǎng)升溫時(shí)間來(lái)解決流痕問(wèn)題并不現(xiàn)實(shí)桨拉。
2.2.3 增加車(chē)身吹水操作
在電泳最后一道純水洗后采用駝峰倒水或設(shè)置倒水輥床能夠有效地縮短瀝水區(qū)的長(zhǎng)度亮钩,減少生產(chǎn)線占地面積和設(shè)備投入成本。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)跟蹤觀察扔泵,流痕部位在倒水工位后無(wú)液體再流出巢驶,但在烘烤后流痕明顯。在電泳烘烤前對(duì)流痕部位進(jìn)行人工壓縮空氣吹水操作闭厕,加速積存在車(chē)身縫隙內(nèi)的電泳漆在烘烤前流出个滓。采取此項(xiàng)措施后,整車(chē)流痕發(fā)生頻次降低約15%多吁,效果較明顯尼可,但與最終完全消除流痕的目標(biāo)相比差距仍較大。
2.3 工裝
通過(guò)調(diào)整工裝來(lái)解決流痕問(wèn)題将鸵,需依據(jù)問(wèn)題發(fā)生部位及形式具體考慮勉盅。我公司在產(chǎn)車(chē)型生產(chǎn)和調(diào)試過(guò)程中車(chē)身流痕問(wèn)題也很普遍,概括起來(lái)可從以下2方面進(jìn)行優(yōu)化顶掉。
1)調(diào)整工裝開(kāi)啟角度:這類(lèi)問(wèn)題主要集中在五門(mén)一蓋包邊部位草娜。以某車(chē)型四門(mén)包邊部位流痕為例挑胸,在門(mén)開(kāi)度不合適時(shí),車(chē)門(mén)底部包邊縫隙產(chǎn)生的積液會(huì)直接掉落在門(mén)檻上宰闰,形成需要打磨處理的二次流痕茬贵。通過(guò)修改車(chē)門(mén)工裝結(jié)構(gòu)來(lái)增大車(chē)門(mén)開(kāi)啟的角度使問(wèn)題得到有效解決。
2)安裝導(dǎo)流塊:通過(guò)導(dǎo)流的方式移袍,將夾縫中滴落的液體排到車(chē)身以外的部位解藻,消除積液對(duì)車(chē)身漆膜造成的影響。某車(chē)型在調(diào)試階段葡盗,發(fā)動(dòng)機(jī)罩包邊處流出的殘液滴落至翼子板上螟左,導(dǎo)致左、右翼子板存在嚴(yán)重的二次流痕觅够,嚴(yán)重影響面品質(zhì)量胶背。通過(guò)制作簡(jiǎn)易導(dǎo)流塊,并在最后一道水洗后安裝恼芙,消除了流痕的影響,但一般不建議將導(dǎo)流塊安裝在外板件上成猴,避免在員工操作過(guò)程中破壞漆面龟冻,同時(shí)需及時(shí)對(duì)導(dǎo)流塊進(jìn)行清洗,避免渣子等雜質(zhì)附著在車(chē)身上陶份。
本次問(wèn)題發(fā)生后我們也試圖通過(guò)在該部位安裝導(dǎo)流塊來(lái)解決流痕陋抵,但在安裝過(guò)程中經(jīng)常出現(xiàn)劃傷漆面的問(wèn)題,故需從其他方面進(jìn)一步探討武敦。
2.4 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
對(duì)問(wèn)題部位的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)(見(jiàn)圖2)進(jìn)行分析撼柳,車(chē)身在車(chē)門(mén)后視鏡安裝部位存在較小的縫隙結(jié)構(gòu),電泳漆進(jìn)入后由于表面張力作用會(huì)積存在該部位使义。由于縫隙較小促壕,后續(xù)即便通過(guò)倒水和壓縮空氣吹掃也很難將其內(nèi)部的電泳漆去除。
2.4.1 縫隙填堵
與產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員及焊裝車(chē)間溝通燥及,該制件為外協(xié)制件眷滤,經(jīng)討論可從以下2方面進(jìn)行縫隙的“填堵”。
1)要求制件供應(yīng)廠家在制件成型后通過(guò)二保焊將漆液出口進(jìn)行封堵派阱,同時(shí)為保證該部位面品質(zhì)量诬留,需進(jìn)行打磨處理。通過(guò)10臺(tái)車(chē)裝車(chē)過(guò)線驗(yàn)證贫母,流痕可完全消失文兑,但焊接后打磨工藝嚴(yán)重影響生產(chǎn)效率,無(wú)法保證產(chǎn)品的正常供應(yīng)腺劣。
2)通過(guò)試驗(yàn)在漆液出口部位通過(guò)焊裝點(diǎn)焊密封膠進(jìn)行封堵绿贞,可消除流痕因块。但在實(shí)施過(guò)程中,操作較困難樟蠕,容易溢膠贮聂,污染車(chē)門(mén)外板。現(xiàn)場(chǎng)人員需進(jìn)行擦拭寨辩,不僅浪費(fèi)材料吓懈,還大大增加了工作量,嚴(yán)重時(shí)還會(huì)影響生產(chǎn)節(jié)拍靡狞。
2.4.2 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整
通過(guò)與設(shè)計(jì)及外協(xié)件廠家進(jìn)行多次討論拷拥,并在借鑒其他車(chē)型的基礎(chǔ)上,對(duì)該部位結(jié)構(gòu)做出調(diào)整显瞒,在外板件上增開(kāi)“缺口”(見(jiàn)圖3)祸遮,使得夾縫中的積液滴落到車(chē)門(mén)內(nèi)外板之間,消除了對(duì)車(chē)門(mén)外板的影響朦盲。
3 結(jié)語(yǔ)
本文針對(duì)流痕缺陷木锈,分別從材料、工藝结款、工裝及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面進(jìn)行分析論證肪才。雖然本文案例中通過(guò)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)流痕問(wèn)題的解決,但是在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)需綜合考慮以上各方面因素昼薯,選擇解決問(wèn)題的最優(yōu)方案网访。
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